1. FANUC系統報警445“軟斷線錯誤”如何處理?
445報警一般發生在全閉環狀態下,最根本的原因是數控系統從外部反饋(如光柵尺)得到的數據,與電機反饋的數據差值太大。大多數是因為外部反饋出了問題,請檢查反饋電纜是否正常、反饋元件本身是否正常,反饋元件的安裝是否符合產品的要求。
2. 西門子系統報警25000“外置編碼器錯誤”,如何處理?
檢查參數設置是否正確,檢查光柵尺安裝是否符合安裝手冊要求,檢查電纜導通情況是否正常。檢測反饋元件的信號是否正常。
3. 發格系統2001-2009“反饋錯誤”,如何處理?
檢查參數設置是否正確,檢查光柵尺安裝是否符合安裝手冊要求,檢查電纜導通情況是否正常。檢測反饋元件的信號是否正常。
4. 數控系統報警“反饋錯誤”,如何處理?
檢查參數設置是否正確,檢查光柵尺安裝是否符合安裝手冊要求,檢查電纜導通情況是否正常。檢測反饋元件的信號是否正常。
5. 全閉環下,機床飛車,如何處理?
這種情形一般發生在光柵尺剛安裝完畢,機床正在調試,一上電,機床沒有報警,移動某個軸,機床飛車。這是由于系統參數中反饋極性與光柵尺極性相反引起的。
FANUC系統修改2018第0位,在1和0之間切換;
西門子系統修改32110,在1和0之間切換;
發格系統修改P26,在Yes和No之間切換。
6. 西門子系統配光柵尺,上電無報警,軸移動一段距離后,系統報警25000,如何處理?
修改驅動中的參數P424=兩MARK標記間距,一般P424=50。
7. 機床未移動,坐標自動累加,無法停止,如何處理?
檢測反饋元件(光柵尺、編碼器)的電纜是否正常;檢測反饋元件信號輸出是否正常。通常情況下,是由于反饋元件被水、油污染引起的。
8. 光柵尺進水、進油后還能用嗎?
光柵尺進水、進油后會出現計數不準、CNC報警等現象,水或油并不會損壞光柵尺內的玻璃標尺或鋼帶標尺,用99%濃度的酒精對其清洗后,可正常使用;水或油可能對讀數頭造成損壞,因為讀數頭上有電路板,被油、水污染后,可能造成短路、元器件燒毀、元器件老化等問題,讀數頭清洗后,是否正常工作,及是否長久穩定工作,均不可預測和保證。
9. 光柵尺玻璃破損如何處理?
光柵尺的玻璃標尺破損后,如破碎、斷裂、裂紋等,均無法修復,更換玻璃標尺的維修價值不高,所以發格不提供玻璃破損后的維修,用戶需要重新購買一根新的光柵尺。
10. 光柵尺讀數頭破損如何處理?
讀數頭破損后維修價值不高,發格不提供此種情況下的維修,請聯系發格購買同型號備件。
11. 光柵尺玻璃標尺破損是什么原因?
光柵尺玻璃標尺破損都是安裝不當引起的,因安裝嚴重超差,導致讀數頭上的軸承擠壓玻璃,當力度足夠大時就會使玻璃破損。
12. 半閉環狀態下,機床工作正常,全閉環生效后機床振動,是否說明光柵尺有問題?
機床振動都是機械精度差引起的,并不能說明光柵尺有問題。最可能的原因是機床反向間隙大,或工作臺左右扭擺誤差大。
解決的辦法,一方面是調整系統參數,降低增益,延長積分時間。另一方面,調整機械傳動機構間隙,如調整排隙齒輪,緊固導軌楔鐵等。
13. CNC無報警,機床運行一段時間后,回到一固定點,坐標差很多,是什么原因?
在移動過程中無報警,說明反饋元件的信號輸出是正常的。原因很可能出在光柵尺的刻線玻璃上、或鋼帶光柵尺的刻線鋼帶上,請檢查光柵尺的刻線玻璃上、或鋼帶光柵尺的刻線鋼帶是否清潔或破損,如有污染請用無水酒精清洗。
14. 機床開機回零后,坐標顯示一個很大的數,如幾十萬,是什么原因?
這說明,光柵尺的參考標記信號錯誤,可能的原因:光柵尺被污染,造成參考點信號超差;
15. FANUC系統380、381、383報警,如何處理?
這幾個報警一般發生在使用絕對式光柵尺的時候,可能的原因有:
1) 光柵尺安裝不當,檢查光柵尺的安裝是否符合手冊要求。
2) 光柵尺的電纜故障,檢測電纜是否有老化、破損、短路、斷路現象。
3) 讀數頭故障,可能讀數頭電路已損壞,如進油、進水、破損、斷裂等,如外觀完好且無污染,請聯系發格公司,進行維修檢測。
16. CNC無規律報警,不定時,不定位置,是什么原因?
這種現象說明該光柵尺已工作不穩定,一般是由于讀數頭被污染引起的,讀數頭被油或水污染后會出現工作不穩定的現象,其中最常見的是讀數頭進水引起的工作不穩定現象。最典型的表現是停機一段時間(如一晚上),然后在開機,會出現報警,開機一段時間后,光柵尺又恢復正常。
對于光柵尺被污染的問題,只能通過加強光柵尺防護的辦法來解決。
17. CNC系統在固定點報警,是什么原因?
在固定點報警,而其他位置不報警,說明讀數頭是工作正常的,問題出在玻璃標尺、鋼帶標尺或尺殼上,請檢查玻璃標尺、鋼帶標尺有無損壞,如破損、變形、裂紋、污染等,也可能尺殼變形,對于多節光柵尺,如果報警位置發生在相鄰兩節的接縫處,說明這兩節的尺殼的安裝已嚴重超差,請按光柵尺手冊要求,把這兩節尺殼平行度落差控制在0.03mm以內。